安全生产是企业行稳致远的基石,设备零故障运行是保障生产连续性的生命线。一直以来,陕西锌业公司深入践行隐患“早发现、早处置、早清零”管理理念,以“时时放心不下”的责任感抓实抓细设备全生命周期管理。近日,陕西锌业综合回收车间凭借敏锐的隐患洞察力与高效的应急作战能力,成功实施3#进料皮带不停炉紧急抢修,以40分钟的“闪电速度”化解危机,有力捍卫了该公司生产线的连续稳定运行。
当日,综合回收车间当班班组在执行巡检任务时,并未放过任何细微异常,成功捕捉到3#进料皮带连接卡子因长期运行与环境侵蚀导致的隐性断裂。该卡子虽小,却是维系皮带“生命线”贯通的关键节点。一旦失效,将直接引发皮带撕裂、侧吹炉断料停炉等重大生产事故,后果不堪设想。此次精准发现,充分体现了基层员工对“隐患就是事故”理念的深刻内化。
险情就是命令。面对必须“不停炉”的硬性指标,车间管理层与班组迅速研判,确立了“边生产、边抢修”的高难度作战方案。这不仅是技术的较量,更是对统筹能力的极限考验。现场人员迅速启动应急响应,精准调度维修力量,在保障侧吹炉高温、高压工况绝对安全的前提下,争分夺秒开辟抢修“第二战场”。
整个抢修过程紧张有序、分工明确。生产班组全程紧盯运行状态,实时监控侧吹炉各项参数,确保炉体工况稳定,为抢修创造安全环境;维修班组快速就位,严格按照检修标准,拆除腐蚀旧卡子、精准安装新卡子,并反复调试皮带松紧度和运行状态。全体参战人员不讲条件、不谈困难,以无缝衔接的配合,仅用40分钟便圆满完成抢修任务,彻底消除了潜在的非计划停炉风险。经试运行验证,设备恢复平稳运行,生产秩序未受丝毫影响。
此次抢修是班组常态化应急练兵成果的一次集中检阅。长期以来,该公司将设备精细化管理作为降本增效的重要抓手,通过压实安全责任、强化技能培训、完善预案演练,锻造了一支“拉得出、冲得上、打得赢”的钢铁队伍。正是平日里的千锤百炼,换来了关键时刻的快速响应与科学处置,成功规避了停炉复产成本。
以此次抢修为契机,陕西锌业公司将进一步推广综合回收车间的实战经验,在全厂范围内深化设备精细化管理专项行动。重点聚焦连接件、易腐蚀件等薄弱环节,建立“一患一档”闭环管理机制。下一步,该公司将持续弘扬基层员工敢于担当、攻坚克难的奋斗精神,以更严的作风、更实的措施、更强的技术,为陕西锌业高质量发展构筑坚不可摧的安全屏障。(李雷)


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